此加熱爐裝備了高速噴射式煤氣燒嘴進行供熱燃燒溫度高, 易獲得高溫燃燒區(qū),、操作簡便等特點,使用效果一直良好,。 但在長期經(jīng)受高溫混合氣流的猛烈沖刷和機械震動作用的工況下, 高速噴射式燒嘴磚使用壽命較短, 很容易發(fā)生斷裂,、垮塌以及燒嘴磚后部冒火的現(xiàn)象,經(jīng)常需要停爐檢修, 影響了加熱爐的正常生產(chǎn),。
1,、傳統(tǒng)砌耐火磚改為現(xiàn)場支模全澆注
較早的高速噴射式燒嘴磚都是采用耐火磚砌筑成圓型拱碹而成的,燒嘴磚磚襯與爐墻咬合砌筑成一個整體,。這樣, 一旦燒嘴磚發(fā)生損毀更換, 必須大面積拆除爐墻磚襯, 使得檢修難度大為增加, 整個爐墻砌體也因燒嘴磚拆除穩(wěn)固性大受影響,。這種方法早被淘汰。現(xiàn)在大量應(yīng)用的燒嘴磚制作技術(shù),,是在加熱爐燒嘴部位采用現(xiàn)場澆注料全澆注一次成型的方法,。相比傳統(tǒng)的砌磚工藝形成的燒嘴磚, 它具有耐高溫、抗沖刷,、結(jié)構(gòu)強度更高,、熱震穩(wěn)定性能更好、使用壽命更長,、檢修更為方便等特點,。
采用改進后的現(xiàn)場支模全澆注制作成型的燒嘴磚生產(chǎn)使用了一段時間后, 發(fā)現(xiàn)燒嘴的鑄鋼喇叭口經(jīng)常發(fā)生斷裂。經(jīng)過分析, 主要原因是在高溫的工作條件下,,燒嘴的鑄鋼喇叭口發(fā)生徑向熱膨脹,,而燒嘴磚耐火襯體與喇叭口安裝尺寸很緊密, 尤其在喇叭口相互接觸部位, 鑄鋼喇叭口會因膨脹擠壓受力超過應(yīng)力疲勞極限而發(fā)生斷裂,需進一步加以改進,。
2,、澆注料全澆注改為由廠家預(yù)制成型并烘烤
采用全澆注成型制作燒嘴磚容易因膨脹擠壓而使燒嘴鑄鋼喇叭口發(fā)生斷裂,也不利于生產(chǎn)的正常穩(wěn)定地進行,。因此經(jīng)商討決定,,將燒嘴磚的尺寸繪制成圖紙后由廠家采用碳化硅莫來石澆注料,預(yù)制成型并進行低溫烘烤,。試制4 個燒嘴磚試樣, 全部安裝在加熱爐上,,使用3個月后發(fā)現(xiàn)效果比預(yù)想的要好,。
(1)在生產(chǎn)現(xiàn)場將加熱爐燒嘴部位的尺寸準確繪制成圖紙后,選定一家專業(yè)生產(chǎn)燒嘴磚的廠家,,并要求所生產(chǎn)的燒嘴磚使用技術(shù)條件及使用壽命,,后期在廠家生產(chǎn)中委派技術(shù)人員現(xiàn)場檢驗。
(2)廠家選用生產(chǎn)燒嘴磚的碳化硅莫來石澆注料主要由SiC含量90的碳化硅粉和AL2O3含量90的剛玉顆粒原料組成,,并添加一些結(jié)合劑,,緩凝劑、減水劑,、結(jié)合劑等約十幾種原料調(diào)配成型,,加水量控制在5%以下,。
(3)在廠家觀察生產(chǎn)過程的時候,,認為基本上與混凝土的澆筑過程類似,廠家先通過模具廠定制一套燒嘴磚的鐵模具,,然后再模具內(nèi)刷一層類似油脂類的潤滑劑,,起到脫模不沾的作用,,然后將調(diào)配好的碳化硅莫來石澆注料加水?dāng)嚢韬螅谷肽>邇?nèi)通過振動成型,,整個澆筑過程約在20分鐘內(nèi)完成了,。澆筑后工人在簡單的進行抹平修復(fù)。
(4)澆注后過24h,,開始脫模,。脫模的順序依次先從內(nèi)部喇叭口的芯子開始,然后再將外面?zhèn)劝�,、底板卸掉,,最后呈現(xiàn)出一塊工藝完整的預(yù)制燒嘴磚,整體測量了尺寸誤差在±1mm內(nèi),,說明鐵模具有效的控制了尺寸的精度,。外觀顏色整體是黑色,發(fā)亮,,最后自然風(fēng)干24h后進入了低溫烘干窯,。
采用碳化硅莫來石澆注料預(yù)制的燒嘴磚,在安裝加熱爐后連續(xù)使用18個月沒有發(fā)現(xiàn)有裂紋,、掉塊,、垮塌等情況,反而是喇叭口部位在高溫?zé)Y(jié)下出現(xiàn)了很多的黑色釉面,,分析認為這是因為里面的SiC原料在高溫下形成了氧化SiO,,所以進而有效的保護了燒嘴磚的長期使用。