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剛玉耐火澆注料黏手缺乏流動性

添加時間:2022年5月10日  瀏覽次數(shù):

剛玉耐火澆注料的生產(chǎn)配制是要經(jīng)過嚴(yán)格的選材工藝,,才能調(diào)制成的一種高檔耐火澆注料,一般剛玉耐火澆注料的剛玉成分A2L3O含量最低不低于90%,,最高的能配制成剛玉含量在97%的產(chǎn)品,,對于原料配比,粉料結(jié)合,、外加劑的添加都要求的非常嚴(yán)格,,所以也就有了剛玉澆注料在抗侵蝕、抗物料磨損沖刷上優(yōu)良使用效果,。

近期生產(chǎn)配制的一批剛玉耐火澆注料,,選用原料分別有顆粒料99%板狀剛玉0~11~3,、3~5三種顆粒,、粉料選用板狀剛玉粉、鋯粉,、α-AL2O3氧化鋁粉等原料,,外加劑選用巴斯夫減水劑、結(jié)合劑采用90標(biāo)號鋁酸鈣水泥,,骨粉比例在73:27,,調(diào)制成的剛玉耐火澆注料,化驗結(jié)果成分AL2O3含量95.3%,,Fe2O3含量0.34%,,1100℃耐壓強度測試在102MPa通過成分分析可以看出配制的剛玉耐火澆注料是很成功的,但是在運往現(xiàn)場使用的時候,,發(fā)現(xiàn)加水后攪拌時剛玉耐火澆注料在攪拌機內(nèi)出現(xiàn)黏性大,,抓鍋底的現(xiàn)象,攪拌時間越長越黏,,用手抓起時候并發(fā)現(xiàn)黏手不流動,,也沒有往常使用澆注料在攪拌后出現(xiàn)的那種膠凝物狀態(tài)下的勻速流動,所以在發(fā)現(xiàn)此問題后立即叫停施工,,與公司技術(shù)員聯(lián)系并采取試樣分析,。

剛玉耐火澆注料

后經(jīng)公司技術(shù)員分析認(rèn)為,此前在公司配制好的剛玉耐火澆注料,,在實驗室所測流動性可以達(dá)到11cm,,而到現(xiàn)場后缺一動不動,并且再次將現(xiàn)場物料運回公司做實驗,,發(fā)現(xiàn)流動性還是之前的測試值變化并不大,,技術(shù)人員又來到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)攪拌機內(nèi)的剛玉耐火澆注料確實黏手不流動,裝入模具內(nèi)也是一樣的發(fā)黏不流動,,再此情況下技術(shù)人員將現(xiàn)場所使用的水,、環(huán)境溫度,、機械轉(zhuǎn)速等都做了相應(yīng)的分析判斷,并把現(xiàn)場所使用的剛玉耐火澆注料的原料顆粒經(jīng)過吸水率的分析,,最終找出問題的所在,。

造成現(xiàn)場所使用的剛玉耐火澆注料黏手缺乏流動性的主要原因在于,第一骨料的吸水率不均衡,,此次所購買的板狀剛玉原料是采用山東某公司的產(chǎn)品,,其中板狀剛玉的吸水率通過化驗測試其誤差相差很大,不均衡,,后來與該公司取得聯(lián)系后得知他們生產(chǎn)的板狀剛玉顆粒,,雖然成分含量都達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)但是分為下沉料和上浮料兩種,兩種料的吸水率不同在剛玉耐火澆注料中加水使用就會出現(xiàn)流動性缺失,,第二環(huán)境溫度,,在公司配制好后的剛玉耐火澆注料實驗流動性很好,并且形成鋁溶膠狀的團聚,,其考慮是因為公司實驗室環(huán)境溫度偏于20℃左右,,適合加水后的吸收,促使鋁溶膠狀的團聚形成有助于流動性的遷移,,而現(xiàn)場是在室外環(huán)境下施工,,溫度在30℃左右,烈日炎炎,,加水后的剛玉耐火澆注料揮發(fā)很快,,并且加水量也增大,非常不利于鋁溶膠的團聚,,所以產(chǎn)生了不流動,。

通過反復(fù)的實驗并做調(diào)整,最終采用分散降緩的方法,,在剛玉耐火澆注料里面又添加了不同的外加劑后,,取得了比較可觀的流動性,達(dá)到了最初的目的,,現(xiàn)場順利施工脫模后氣孔率也非常小,,業(yè)主也認(rèn)可我公司技術(shù)。

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